Contrôle en position par retour de sortie flou et commuté d'un actionneur électromécanique d'embrayage


Ce papier présente une méthodologie permettant d'améliorer le contrôle de la position d'un actionneur d'embrayage. Cette méthodologie a été développée dans le cadre d'une étude menée sur le contrôle de la vitesse de glissement d'un embrayage. Le but est d'atteindre de meilleures performances en termes de temps de réponse et de précision de la vitesse de glissement de l'embrayage obtenue sur véhicule en améliorant le contrôle en position de l'actionneur. L'originalité de ce travail est de prendre en compte la caractéristique non linéaire du ressort de l'embrayage et les commutations liées aux frottements secs de la partie mécanique de l'actionneur dans la synthèse du correcteur. Pour ce faire, une approche floue est considérée au travers une représentation sous forme Takagi-Sugeno du système au détriment des approches robustes classiquement utilisées. De plus, afin de pallier au problème de mesure de courant de l'actionneur, un observateur flou Takagi- Sugeno commuté est également proposé.